※原系统控制特点和存在的缺点: 风机通过调节风门开度调节系统温度和压力,
1:电机工频运转,则造成电能浪费较大
2:系统工艺控制精度不高,对烧成温控不精确
3:电机启动电流大,对电网冲击较大
4:对机械设备冲击较大,造成设备维修率提高
5:运行噪声大
※变频改造将保留原工频控制回路,变频工频双回路可转换。
从根本上满足用户的生产工艺要求
※改造后的优点:
1:电机无级调速,节电效果明显
2:软启动,电流冲击小,电网负荷减轻
3:调速精度高,有利于生产工艺的提升
4:设备维护周期延长,降低生产停机故障率
5:低噪音,有利于环保
※控制系统改造方式:
采用中控室集中控制,变频器485通讯方式与上微机通讯,操作员调节变频运行频率或由PID闭环自动调节(对原控制系统有技术要求)。具有工作状态显示功能,工频电路作为变频故障后备式应急模式
电机代号 | 功率(KW) | 额定电流(A) | 运行电流(A) | 风阀开度(%) |
57A06 | 75 | 134 | 未显示 | 56% |
57A07 | 55 | 100.4 | 95.7 | 56% |
57A08 | 75 | 134 | 113.0 | 95% |
57A09 | 75 | 134 | 114.0 | 87% |
57A10 | 160 | 287 | 217.9 | 96% |
57A11 | 160 | 287 | 204.6 | 99% |
57A12 | 75 | 134 | 114.1 | 62% |
57A13 | 90 | 167 | 94.0 | 50% |
57A14 | 90 | 167 | 140.7 | 69% |
57A15 | 132 | 240 | 191.6 | 59% |
57A16 | 160 | 287 | 193.7 | 55% |
57A17 | 110 | 200 | 148.9 | 60% |
57A18 | 90 | 167 | 114.7 | 56% |
57A19 | 90 | 167 | 79.6 | 40% |
57A20 | 90 | 167 | 69.9 | 40~55% |
※节能效果
经过双方对改造后风机的节电效果考核:平均实际节能38%。
按照该公司年实际运行330天,全年可节约:
1527×0.38×24×330= 4595659 kW·h
当地平均电价0.63元/度
使用变频装置一年可以节约的电费为:
4595659 kW×0.63=2895265元
综述;水泥行业能耗大,节能设备应用也相当广泛。
在现在的新型干法生产线就有多达十余种上百台套设备:
重型板喂给料机;
板式输送机;
定量给料机
冷却风机;
循环水泵;
增湿高压水泵;
收尘风机;
罗茨风机;
空压机;
蓖冷机主传动;
回转窑主传动;
新型干法水泥生产线有控制应用和节能强烈需求,根据测算节能设备装机功率占总装机功率的30%以上,应用前景相当可观。